bin neu im Forum, zunächst mal ein Hallo an alle!
Ich bin seit vielen Jahren begeisterter HM-Nutzer (classic/HPRF via FHEM), aber bei HMIP mit CCU blutiger Anfänger.
Um in HMIP einzusteigen hab ich mir sowohl eine alte CCU2 geholt, aber auch einen HmIP-RFUSB, den ich gerade mit debmatic teste. Die Installation hat super geklappt, Kompliment und 1000 Dank an Alex @deimos für die tolle Arbeit!
Doch nun zu meinem Problem:
Ich habe mir auch zwei DRSI4 Hutschienenaktoren gekauft und sie erfolgreich angelernt. Auf den ersten Blick funktioniert alles 1a und vor allem zügig auf meinem x64-Server.
Hin und wieder fiel mir aber auf, dass die Aktoren nicht mehr richtig reagierten. Das WebUI zeigt in diesem Fall erst den kleinen roten "Busy Circle" für einige Zeit, dann passiert nichts. Irgendwann geht gar nichts mehr und man sieht überall nur noch "Loading". Evtl. erholt sich die CCU, oft ist ein Restart von debmatic nötig, dann geht zunächst mal wieder alles.
Im syslog findet man bspw
Code: Alles auswählen
Feb 19 14:46:07 dude ReGaHss: WARNING: XMLRPC 'setValue': rpcClient.isFault() failed (url: xmlrpc://127.0.0.1:32010, params: {"xxx:10","STATE",true}, result: [faultCode:-1,faultString:"Generic error (TRANSACTION_DISCARDED_FOR_UNREACHABLE_DEVICE)"]) [CallXmlrpcMethod():iseXmlRpc.cpp:2608]
Feb 19 14:46:07 dude ReGaHss: ERROR: XMLRPC 'setValue' call failed (interface: 1034, params: {"xxx:10","STATE",true}) [CallSetValue():iseXmlRpc.cpp:1505]
Feb 19 14:46:07 dude ReGaHss: ERROR: rpc.CallSetValue failed; address = xxx:10 [WriteValue():iseDOMdpHSS.cpp:76]
Oft aktualisiert sich der On/Off-Status im WebUI, wenn ich am Aktor über Taster schalte, meist sehr langsam. Manchmal bekrabbelt sich dann auch alles wieder und die Systemmeldung verschwindet dann.
- Ich kann das Problem provozieren, wenn ich "wie wild" im WebUI die Kanäle der DRSI4 durchschalte, irgendwann hängts. Meist ziemlich schnell.
- Problem existiert bei beiden DRSI4 gleichermaßen.
- Problem existiert NICHT bei den HMRF-Geräten, die ich getestet habe. Dort alles OK.
- Problem existiert NICHT bei der CCU2 (Version 2.61.7). Dort kann ich rumschalten wie ich will... immer alles OK.
- Duty cycle ist bei allen Tests deutlich unter 20%, sowohl an den Aktoren als auch im WebUI.
- Kabelverlängerung am HmIP-RFUSB, um den Stick vom Server wegzubringen, brnigt keinen Unterschied.
- Antenne am Stick ausgerollt, keine Änderung
- Aktoren in ca. 2m hingestellt, keine Änderung
Bin gerade mal ratlos. Sieht für mich nach nem Software-Problem aus.
Kann gerade leider keine anderen HMIP-Typen testen, habe derzeit nur die DRSI4.
Hat einer sowas schon mal beobachtet?
Kommunikation über USB und Funk scheint ja prinzipiell OK zu sein, da HMRF einwandfrei läuft...?
# /usr/share/debmatic/bin/debmatic-info.sh
debmatic version: 3.61.7-89
Kernel modules: Available
Raw UART dev: Available
HMRF Hardware: HMIP-RFUSB
Connected via: eQ-3 HmIP-RFUSB@usb-0000:00:15.0-6 (/dev/raw-uart1)
Board serial: xxx
Radio MAC: xxx
HMIP Hardware: HMIP-RFUSB
Connected via: eQ-3 HmIP-RFUSB@usb-0000:00:15.0-6 (/dev/raw-uart1)
SGTIN: xxx
Radio MAC: xxx
Vielen Dank im Voraus
Diddle.